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| searchwing-flug-101 [2019/03/01 15:49] – created kingbbq | searchwing-flug-101 [2019/09/24 12:04] (current) – j0ge4622 | ||
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| - | • 1. Flug:\\ | + | ===== Flug 101 am 26.02.2019 bei Malta Hippdrom ===== |
| - | o Normaler Start. Wurf mit Anlauf\\ | + | |
| - | o Mission von gestern Stabilized Mode dann 2. Telemetrie anschalten.\\ | + | Start:15:15 Uhr |
| - | o 1. Telemetrie von Beginn an.\\ | + | |
| - | o PiZ Test Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert.\\ | + | ===== Ziel des Fluges ===== |
| - | • Während Vorbereitung: Telemetrie: „Communication lost“ oft! Antennenunabhängig (klein / Stabantenne) jetzt wieder ok.\\ | + | |
| - | • Kleinere Runde missioniert.\\ | + | Peter2 |
| - | • Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen! Communication lost wieder | + | |
| - | • Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ | + | ===== Modell Peter2 ===== |
| - | • !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test Kabel kalte Lötstelle !!!\\ | + | |
| - | • 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv | + | === Konfiguration: === |
| - | Lösung: Kabel für Motor außen verlegen.\\ | + | |
| - | • NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\ | + | * Firmware 1.8.1 |
| - | • V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\ | + | * 2100g Gewicht |
| - | • Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten.\\ | + | * Schwerpunkt 71mm |
| - | • Kabel auch außen verlegt.\\ | + | * Flug Protokoll |
| - | • Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ | + | |
| - | • Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\ | + | Der Start verläuft problemlos. Wir haben ein Muster für einen langen |
| - | • Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ | + | |
| - | • Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit\\ | + | Der Flug verläuft |
| - | o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ | + | |
| - | • Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert | + | Auch ein zweiter automatischer Startversuch mit verschobener Landebahn scheitert. |
| - | • AP: Untersuchungen sind nötig!\\ | + | |
| - | • AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.\\ | + | Björn übernimmt wieder stabilized und probiert nun den Flieger manuell zu landen - das funktioniert perfekt! |
| - | • AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\ | + | |
| - | • Flug verlief erfolgreich!!!\\ | + | ===== Analyse / Ergebnisse ===== |
| - | Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ | + | |
| - | • Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/ | + | * Die Landung erfolg immer mit 5° Winkel |
| - | • Hinweis: Höhenregelung | + | * Landungen im Stabilized Modus sind nicht schwer |
| - | • AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.\\ | + | * Es ist gut genug Akku-Kapazität zu haben um viele Versuche für den Anflug zu haben. |
| - | • Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn.\\ | + | * Wenn man nicht sicher ist, durchstarten! |
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