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| searchwing-flug-104 [2019/03/01 14:35] – kingbbq | searchwing-flug-104 [2019/03/05 10:27] (current) – [Flug Protokoll] anpf | ||
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| - | test | + | ===== Flug am 27.02.2019 bei Gozo Malta - Hippodrom ===== |
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| + | ===== Ziel des Fluges ===== | ||
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| + | Testen der Funktion " | ||
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| + | ===== Modell: Peter2 ===== | ||
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| + | === Konfiguration: | ||
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| + | * Firmware 1.8.1dev (Anpassungen von Björn für Kamera-Trigger) | ||
| + | * 2150g Gewicht | ||
| + | * Schwerpunkt 71mm | ||
| + | * Akku ID X | ||
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| + | ===== Flug Protokoll ===== | ||
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| + | • Mission RTS. HomePoint setzen lassen, dann Landung im Stabilized Mode. Höhe von 50m auf 25m dann Landung.\\ | ||
| + | • Mission soll unterbrochen werden und manuelles Fliegen im Stabilized und auch im Altitude Mode (letzteres wurde nicht gemacht)\\ | ||
| + | • Einstellungen auf absolute Höhe, nicht relativ.\\ | ||
| + | • PiZ soll nun mit Skript regelmäßig selbständig Bilder machen. Entscheidung: | ||
| + | • Wind kommt aus Richtung Westen mit 40km/h. Update: GroundSpeed hin und zurück hat Unterschied von 27-11m/s - 57km/h Windgeschwindigkeit.\\ | ||
| + | • **AP**: Anmerkung auf Know-How Seite: Cruizespeed soll bei Wind von 40% auf 60% gesetzt werden.\\ | ||
| + | • **AP**: Know-How Seite anlegen!\\ | ||
| + | • **AP**: LUA Pilot checken. Batterieanzeige an Fernbedienung ist falsch. Prozentanzeige.\\ | ||
| + | • Neue Mission uploaded während Flug. Flieger soll HomePoint setzen Funktioniert nicht. Statemachine wird nicht abgearbeitet. Problem behoben.\\ | ||
| + | Neu: Laptop mit continue Mission. Start der Mission nicht über Fernbedienung sondern über QGC.\\ | ||
| + | • **AP**: Parameteranpassung Spannung [Volt] der Batterie in QGC - Volle Spannung zu niedrig, zeigt ca. 15 Minuten 100% an.\\ | ||
| + | • ! Manueller Killswitch funktioniert im Flug. Nachricht kam („Killswitch engaged“) in QGC. Hängen bleiben mit Jacke am Hebel.\\ | ||
| + | • **AP**: Abhilfe ggf. Kappe über Hebel (?)\\ | ||
| + | • Neue Mission. Loiter auf 50m. Exit Mission zu Landeanflug oder Goto-Points ging nicht mehr. Immer RTL-Mode.\\ | ||
| + | • **BUG**! px4 schaltet automatisch immer wieder in " | ||
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| + | * **Vermutung: | ||
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| + | ===== Analyse / Ergebnisse ===== | ||
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