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| searchwing-flug-105 [2019/03/01 16:43] – created kingbbq | searchwing-flug-105 [2019/10/13 14:57] (current) – [Flug 105 am 28.02.2019 bei Gozo - Hippodrom] j0ge4622 | ||
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| - | • 1. Flug:\\ | + | ====== 105 - 2019_02_28 - Platschi - Malta Hippodrom - Jungfernflug ====== |
| - | o Normaler Start. Wurf mit Anlauf\\ | + | |
| - | o Mission | + | |
| - | o 1. Telemetrie von Beginn an.\\ | + | ===== Ziel des Fluges ===== |
| - | o PiZ Test Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert.\\ | + | |
| - | • Während Vorbereitung: | + | Jungfernflug |
| - | • Kleinere Runde missioniert.\\ | + | |
| - | • Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen! Communication lost wieder ok.\\ | + | ===== Modell Platschi ===== |
| - | • Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ | + | |
| - | • !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test Kabel kalte Lötstelle !!!\\ | + | * Konfiguration: |
| - | • 1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv | + | |
| - | Lösung: | + | * Firmware |
| - | • NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen | + | |
| - | • V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich | + | * Gewicht 2.100g |
| - | • Austausch | + | * Schwerpunkt 71mm (mit zusätzlichem Gewicht) |
| - | • Kabel auch außen verlegt.\\ | + | * Wasserdicht! |
| - | • Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ | + | |
| - | • Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\ | + | ===== Flug Protokoll ===== |
| - | • Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ | + | |
| - | • Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit\\ | + | ==== 1. Versuch ==== |
| - | o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ | + | |
| - | • Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\ | + | Wir fahren zum Startplatz, schließen alles an und machen den Motor-Testlauf. Nach wenigen Sekunden fällt der Motor aus, d.h. er zuckt nur noch - alles deutet auf einen Kabelbruch eines der 3 Kabel vom ESC zum Motor hin. In der Nacht hatten Fritz und Björn bereits das XT-60 Kabel des ESCs und auch eines der 3 Kabel getauscht. Der Versuch schein zu scheitern. |
| - | • AP: Untersuchungen sind nötig!\\ | + | |
| - | • AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.\\ | + | Wir beschliesen den Flieger wieder zurück in die Werkstatt zu nehmen und das Problem zu analysieren. Beim Auseinanderbauen der Stecktverbindungen vom ESC zum Motor - die alle mit Schrumpfschlauch gesichert sind - zeigt sich, dass einer der Stecker |
| - | • AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\ | + | |
| - | • Flug verlief | + | Alle Funktionstests vor Ort verlaufen gut, wir entscheiden uns zum zweiten Versuch |
| - | Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ | + | |
| - | • Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/ | + | ==== 2. Versuch ==== |
| - | • Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge.\\ | + | |
| - | • AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.\\ | + | |
| - | • Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn. | + | |
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| + | * **Der Flug inkl. manueller Landung | ||
| + | * **Test im Altitude-Mode erfolgreich. | ||
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| + | ===== Analyse / Ergebnisse ===== | ||
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| + | Hinweis: | ||
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