searchwing-flug-106

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
searchwing-flug-106 [2019/03/01 15:36] – created kingbbqsearchwing-flug-106 [2019/10/13 14:56] (current) – [Flug 106 am 28.02.2019 bei Malta, Fährhafen Gozo] j0ge4622
Line 1: Line 1:
-Searchwing Developer Camp Malta+====== 106 - 2019_02_28 - Platschi - Malta Gozo Fährhafen - Wasserflug und Wasserlandung ======
  
-Flugprotokoll \\ 
-Mittwoch 28.2.19 
  
-•   Platschi I \\ +===== Ziel des Fluges ===== 
-•   Test im Haus mit 2 Telemetrien. Sync zwischen 2 QGC funktioniert, aber sehr langsam!\\ + 
-•   WARNING: WLAN Verbindung zu PiZ klappt nur nach mehrmaligem bestätigen des PW\\ +Simulation Rettungsflug über Meer
-Vermutung: Elektromagn. Hölle!\\ + 
-AP: Möglichkeit Daten über große Telemetrie an Laptops senden. Muffling Protokoll  Tunnel = große Task!\\ +Start von LandFlug über Meer mit Such-PatternLandung im WasserBergung aus Boot
-•   Verwendeter Akku Nr. #43 ( NachtragEndspannung nah beiden Flügen 3,8V)\\ + 
-•   Verwendeter Motor Nr. #46\\ +  LAND: Wurfstart von Land an Klippe. 2 Personen an Land. Telemetrie (passiv) 
-•   Fliegergewicht 2,15kg\\ +  MEER: Telemetrie (aktiv) und Fernbedienung an Board. 3 Personen. 
-•   Gleichtgewichtswaage 7,8cm Zusatzgewichte 2 Steine 90g eingewickelt und eingeklebt  leicht kopflastig bei 7,1cm\\ + 
-•   AP: 2 mittelgroße Koffer kaufen für Werkzeug und KramCheck Mitnahmeliste für Details.\\ +===== ModellPlatschi ===== 
-•   Wie könnte Meer-Mission aussehen?\\ + 
-LAND: Wurfstart von Land an Klippe. 2 Personen an Land. Telemetrie (passiv)\\ +=== Konfiguration: === 
-MEER: Telemetrie (aktiv)  und Fernbedienung an Board. 3 Personen.\\ + 
-•   1. Flug\\ +  * Firmware 1.8.1 dev 
-o   Normaler Start. Wurf mit Anlauf\\ +  * Verwendeter Akku Nr#43 ( Nachtrag: Endspannung nah beiden Flügen 3,8V) 
-o   Mission von gestern  Stabilized Mode  dann 2. Telemetrie anschalten.\\ +  * Verwendeter Motor Nr#46 
-o   1. Telemetrie von Beginn an.\\ +  * 2150g Gewicht 
-o   PiZ Test  Regelmäßige Bilder 1/secFunktioniert.\\ +  * Schwerpunkt 71mm (Zusatzgewicht vorne
-•   Während Vorbereitung: Telemetrie: „Communication lost“ oft!  Antennenunabhängig (klein / Stabantenne)  jetzt wieder ok.\\ + 
-•   Kleinere Runde missioniert.\\ +===== Flug Protokoll ===== 
-•    Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen!  Communication lost wieder ok.\\ + 
-•   Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\ +  * **AP:**  mittelgroße Koffer kaufen für Werkzeug und KramCheck Mitnahmeliste für Details
-•   !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test  Kabel kalte Lötstelle !!!\\ +  Planung für Landung im Wasser: 
-•   1 Stecker war nur halb drin elektrisch aber definitiv noch Kontakt  nicht die Ursacheaber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!\\ +  Björn, Max, Mike auf Boot 
-Lösung: Kabel für Motor außen verlegen.\\ +  Fritz und Gregor auf Land 
-•   NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\ +  Mission: Search-Pattern, dann Loitern 
-•   V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\ +  Haupt-Telemetrie vom Land 
-•   Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten.\\ +  * Mission verläuft sehr gut
-•   Kabel auch außen verlegt.\\ +  * Telemetrie Verbindung schlechtNur sporadisch und schlechte Update-Frequenz. 
-•   Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\ +  * Nach Mission geht der Flieger in Loiter. 
-•   Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\ +  * Das Boot fährt zum Punkt unter dem Flugzeug, umschalten auf Altitude / Stabilized. 
-•   Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\ +  * Landung des Fliegers im Wasser, mit sehr langsamer Geschwindigkeit - ca. 10 m/s 
-•   Versuch (1. Flug) mit Platschi I mit\\ +  * Flieger wird innerhalb von ca. 30 sekunden auf dem Wasser gezogen 
-o   Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\ +  * Nach dem Öffnen an Land - Anscheinend alles dicht. Nur minimale Mengen Wasser im Flugzeug (wenige Tropfen
-•   Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGCDauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\ +  * **Alles super! Landung prima im Stabilized Mode von Björn** 
-•   AP: Untersuchungen sind nötig!\\ +  * **Mission Accomplished!** 
-•   AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.\\ +===== Analyse / Ergebnisse ===== 
-•   AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\ + 
-•    Flug verlief erfolgreich!!!\\ +Analyse Telemetrie-Qualität: Anscheinend ist die Telemetrie mit 2 Empfänger schlecht. Sobald Telemetrie2 (auf Boot) abgeschaltet wird, ist der Empfang auf Telemetrie1 sehr gut! 
-Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\ + 
-•   Test im Altitude-Mode erfolgreichFunktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/runter)\\ +**AP: **Verifizieren! - Gehen 2 Empfänger? 
-•   Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge.\\ + 
-•   AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.\\ +[[https://review.px4.io/plot_app?log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc|https://review.px4.io/plot_app?log=adfba9f9-da7e-4c12-adbd-958bd5f54cdc]]
-•   Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn.\\ +
-•    auf zum Flug übers Meer!!!!!\\ +
-•   Info: Sturm auf Malta war der stärkste Sturm hier seit 1989 lt. Hausdame Frau Borg.\\ +
-•   INFO: Fernbedienung „Connection lost“ ist nur WARNING\\ +
-•   INFO: „Telemetrie lost“ ist nur WARNING („Manual control lost“)\\ +
-•   Planung für Landung im Wasser:\\ +
-o   Björn, Max, Mike auf Boot\\ +
-o   Fritz und Gregor auf Land \\ +
-o   Mission: Search-Pattern, dann Loitern\\ +
-o   Haupt-Telemetrie vom Land\\ +
-o   Diskussion über 2Erneuten Start:\\ +
-   Innen ggfalles nass \\ +
-   Zu dunkelSonne geht unter (Nachtrag: 8min vor Sonnenuntergang ist Platschi gelandet)\\ +
-   Erster Flug wäre auch ohne Erkenntnis wenn zweiter Flug verkackt.\\ +
-•   Alles super! Landung prima im Stabilized Mode von Björn\\ +
-•   Mission Accomplished!\\ +
-•   Aktive Telemetrie war doch LAND\\ +
-•   Passive Telemetrie war BOOT\\ +
-•   AP: \\+
  
  
  • searchwing-flug-106.1551450963.txt.gz
  • Last modified: 2019/03/01 15:36
  • by kingbbq