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-====== Flug 117 - 2019-06-14 - Platschi1 - Mandichiosee - ROS Bilder sammeln ======+====== 117 - 2019_06_14 Platschi - Mandichiosee - ROS Bilder sammeln ======
  
-===== Randdaten =====+===== Infos =====
  
   * Startzeit: 16:00 Uhr   * Startzeit: 16:00 Uhr
-  * Wind: Richtung 100 [°], Geschwindigkeit 3 [m/s], Art ganz leicht böig +  * Flugzeit: 00:13:21 [hh:mm:ss] 
-  * BeteiligteDavid, Max +  * Wind: 100 [°], 3 [m/s], ganz leicht böig 
-  * Flugleiter: Jonas+  * Art des StartsWurf 
 +  * Beteiligte: Jonas, David, Max
   * Fliegerconfig: a0c31815f2191415bdf1c1ab8cd2497d25e5c6b5   * Fliegerconfig: a0c31815f2191415bdf1c1ab8cd2497d25e5c6b5
-  * Akku: 42 
   * Grund des Fluges: Bilder und Daten mit ROS sammeln um später die Bilderkennung mit tatsächlichen Daten aus dem Flieger zu füttern   * Grund des Fluges: Bilder und Daten mit ROS sammeln um später die Bilderkennung mit tatsächlichen Daten aus dem Flieger zu füttern
 +  * Flight Review: [[https://review.px4.io/plot_app?log=a158eb7d-b94e-4494-99fe-65278dde783b|https://review.px4.io/plot_app?log=a158eb7d-b94e-4494-99fe-65278dde783b]]
  
-===== Fluginfos ===== +===== Ergebnisse =====
- +
-  * Art des Starts: Wurf +
-  * Flugzeit: 00:13:21 [hh:mm:ss] +
-  * Fluglog: [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/Ndz8dD4BraQBic4|https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/Ndz8dD4BraQBic4]] +
-  * Flight Review: [Link zum Review unter review.px4.io] +
-  * Screenshot der Mission: {{  :117-2019_06_14-platschi-mission.png?nolink&200x200  }} +
- +
-===== Anmerkungen/Erkenntnisse =====+
  
   * Zu verzeichnende Schäden:   * Zu verzeichnende Schäden:
 +      * Pre-Flight
 +        * Linker Flügel, Servohornanlenkung mechanisch störisch
 +        * Linkes V-Tail, Servo mit Fett sehr schwergängig, bei mehrmaligem Laufen etwas leichter
 +      * Flug
 +        * Missionhochladen immer wieder fehlerhaft
 +        * Trudeln beim Loitern
 +        * Kein Anstieg mehr beim Landeanflug -> Crash
 +      * Post-Crash
 +        * Rechtes V-Tail abgebrochen
 +        * Akku vorne aus der Halterung
 +        * Linke Tragfläche eingedellt
   * Gut funktioniert:   * Gut funktioniert:
 +      * Pixracer stabil auch bei mehreren Fehlversuchen mit Kombinationen aus Mission und Geofence
 +      * Bergung des Flugzeuges mit GPS-Maus inkl. laufendem System nach Crash
 +      * Test Servos vor dem Flug
 +      * Segelflug ohne Motor
 +      * Visuelle Kontrolle des Flugzeuges durch Piloten beim Flug → rechtzeitige Erkennung des ungewöhnlichen Verhaltens
       * Belegung der Fernbedienung mit Failsafes       * Belegung der Fernbedienung mit Failsafes
-      * Visuelle Kontrolle des Flugzeuges durch Piloten beim Flug → rechtzeitige Erkennung des ungewöhnlichen Verhaltens 
-      * Segelflug ohne Motor 
-      * Test Servos vor dem Flug 
-      * Bergung des Flugzeuges mit GPS-Maus 
   * Schlecht funktioniert:   * Schlecht funktioniert:
       * Überhitzung des ESCs im Schrumpfschlauch bei längerem Flug mit 30m/s, 20A bei Trimspeed 25m/s       * Überhitzung des ESCs im Schrumpfschlauch bei längerem Flug mit 30m/s, 20A bei Trimspeed 25m/s
       * Befestigung der Anlekung des Ruderhorns       * Befestigung der Anlekung des Ruderhorns
 +      * RC Empfang
  
 ===== Bilder/Videos ===== ===== Bilder/Videos =====
  
  
  • searchwing-flug-117.1560530805.txt.gz
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  • by j0ge4622