Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| searchwing-flug-20180815 [2018/08/15 16:27] – created bjoernh1 | searchwing-flug-20180815 [2018/08/30 15:38] (current) – [Missionen] Kamerafilm eingefügt beckmanf | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| * Pi-CAM auf Video-Aufnahme | * Pi-CAM auf Video-Aufnahme | ||
| * PX4 Firmware Version: 1.7.3 | * PX4 Firmware Version: 1.7.3 | ||
| + | * **Pitotrohr eingebaut** | ||
| Line 43: | Line 44: | ||
| ====== Missionen ====== | ====== Missionen ====== | ||
| - | ===== Mission 1 ===== | + | Es wurde nur ein Flugversuch durchgeführt, |
| + | |||
| + | === Ziel === | ||
| Endurance (Loiter ca. 300m Kreis) | Endurance (Loiter ca. 300m Kreis) | ||
| - | ==== Durchlauf 1 ==== | + | === Daten === |
| Flugstart: 11:07 Uhr | Flugstart: 11:07 Uhr | ||
| - | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), Andi übernimmt Flugzeug geht rauf und runter im Mission Mode. Zielhöhe war 50m, geschätzt ist Flgz. zwischen 20 - 30 m höhe geflogen. | + | Fluglogs: {{ ::20180815-mfca.zip |}} |
| - | Andi versucht manuell zu landen, aber Fernbedienungsverbindung war plötzlich weg (kurz vor dem Aufsetzen) | + | Telemetrievideo: |
| - | ... bitte noch ergänzen! | + | Kameravideo: |
| - | ==== Troubleshooting Empfänger: ==== | + | Flightreview: [[https:// |
| + | === Beschreibung === | ||
| + | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), Beim Start ist das Flugzeug in die falsche Richtung geflogen. Andi hat den Mission Mode unterbrochen, | ||
| + | ===== Probleme ===== | ||
| - | QGroundcontrol gibt Meldung das immer wieder | + | * Beim Start fliegt der Flieger in die falsche Richtung und muss manuell korrigiert werden |
| + | * Beim Flug im Kreis wird die Höhe nicht gehalten | ||
| + | * Kurz vor der Landung geht die Verbindung | ||
| + | ===== Analyse ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Troubleshooting Empfänger: ==== | ||
| + | |||
| + | QGroundcontrol gibt Meldung das immer wieder die Verbindung zum Empfänger verloren wird ( <hier Meldung aus log ergänzen> | ||
| Staudruckrohr wieder demontiert. Kabelverbindung Funkempfänger zum Autopilot wurden untersucht. Am JST Stecker ist ein Pin nicht eingerastet. Pin eingedrückt, | Staudruckrohr wieder demontiert. Kabelverbindung Funkempfänger zum Autopilot wurden untersucht. Am JST Stecker ist ein Pin nicht eingerastet. Pin eingedrückt, | ||
| Alle Kabel nochmal kontrolliert. Sobald Klappe versucht wird zu schließen, Probleme mit Verbindung Empfänger. Daraufhin wurde der Empfänger nach hinten verlegt. | Alle Kabel nochmal kontrolliert. Sobald Klappe versucht wird zu schließen, Probleme mit Verbindung Empfänger. Daraufhin wurde der Empfänger nach hinten verlegt. | ||
| + | ==== Falsche Richtung beim Start (27.8.2018) ==== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | Abbildung 1: Flightplotanalyse des Kalmanfilters zur Positions- und Lageschätzung | ||
| + | |||
| + | In Abbildung 1 kann man die Unterschiede zwischen der Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters und des GPS sehen. " | ||
| + | |||
| + | Die Richtung des Flugzeugs wird beim Start durch den Kompass ermittelt. Hier ist die Kompassrichtung wahrscheinlich falsch. Deshalb kommt es zu falschen Geschwindigkeits- und Positionsschätzungen durch das Inertialsystem. | ||
| + | |||
| + | Informationen über die EKF Analyse siehe: https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Schwankende Höhe im Rundflug (27.8.18) ==== | ||
| + | |||
| + | Bei diesem Flug wurde kurz vorher provisorisch das Pitotrohr zur Messung der Geschwindigkeit durch die Luft eingebaut. Wenn ein Pitotrohr eingesetzt wird ändert sich der Regelalgorithmus. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | Abbildung 2: Messung der Pitotgeschwindigkeit, | ||
| + | |||
| + | In Abbildung 2 kann man sehen, dass der TECS (Total Energy Control System) zur Regelung der Höhe und Geschwindigkeit manchmal in den Mode 1 (" | ||
| + | Wahrscheinlich ist eine falsche Messung der Pitotgeschwindigkeit die Ursache für den 100% Throttle und die großen Änderungen in der Flughöhe, weil das TECS System durch den Sinkflug und Vollgas die fälschlich angenommene zu niedrige Geschwindigkeit in der Luft zu erhöhen versucht. In der Realität fliegt das Flugzeug mit ca. 108 km/h sehr schnell (siehe: [[https:// | ||
| - | === TODOs === | + | ===== TODOs ===== |
| * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | ||
| * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | ||
| - | * Empfängerposition überdenken | + | * Empfängerposition überdenken |
| * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | ||
| * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | ||
| - | * Motorhalter einkleben | + | * Motorhalter einkleben |
| + | * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | ||
| + | * Pitotrohr ausbauen und irgendwann mal einbauen... | ||
| - | === Nächster Flug: === | + | ===== Nächster Flug: ===== |
| 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg | 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg | ||