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| searchwing-flug-20180815 [2018/08/27 11:08] – [Missionen] beckmanf | searchwing-flug-20180815 [2018/08/30 15:38] (current) – [Missionen] Kamerafilm eingefügt beckmanf | ||
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| * Pi-CAM auf Video-Aufnahme | * Pi-CAM auf Video-Aufnahme | ||
| * PX4 Firmware Version: 1.7.3 | * PX4 Firmware Version: 1.7.3 | ||
| + | * **Pitotrohr eingebaut** | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
| Es wurde nur ein Flugversuch durchgeführt, | Es wurde nur ein Flugversuch durchgeführt, | ||
| - | ===== Mission 1 ===== | ||
| - | Endurance (Loiter ca. 300m Kreis) | + | === Ziel === |
| - | ==== Durchlauf 1 ==== | + | Endurance (Loiter ca. 300m Kreis) |
| + | === Daten === | ||
| Flugstart: 11:07 Uhr | Flugstart: 11:07 Uhr | ||
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| Fluglogs: {{ :: | Fluglogs: {{ :: | ||
| - | Telemetrievideo: | + | Telemetrievideo: |
| + | |||
| + | Kameravideo: | ||
| Flightreview: | Flightreview: | ||
| - | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), | + | === Beschreibung === |
| + | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), | ||
| + | ===== Probleme ===== | ||
| - | Andi versucht | + | * Beim Start fliegt der Flieger in die falsche Richtung und muss manuell |
| + | * Beim Flug im Kreis wird die Höhe nicht gehalten | ||
| + | * Kurz vor der Landung geht die Verbindung zur Fernsteuerung verloren | ||
| - | Beim Start ist das Flugzeug in die falsche | + | ===== Analyse ===== |
| + | |||
| + | ==== Troubleshooting Empfänger: ==== | ||
| + | |||
| + | QGroundcontrol gibt Meldung | ||
| + | |||
| + | Staudruckrohr wieder demontiert. Kabelverbindung Funkempfänger zum Autopilot wurden untersucht. Am JST Stecker ist ein Pin nicht eingerastet. Pin eingedrückt, | ||
| + | Alle Kabel nochmal kontrolliert. Sobald Klappe versucht wird zu schließen, Probleme mit Verbindung Empfänger. Daraufhin wurde der Empfänger nach hinten verlegt. | ||
| + | |||
| + | ==== Falsche | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Abbildung 1: Flighplotanalyse | + | Abbildung 1: Flightplotanalyse |
| - | In Abbildung 1 kann man die Unterschiede zwischen der Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters und des GPS sehen. " | + | In Abbildung 1 kann man die Unterschiede zwischen der Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters und des GPS sehen. " |
| Die Richtung des Flugzeugs wird beim Start durch den Kompass ermittelt. Hier ist die Kompassrichtung wahrscheinlich falsch. Deshalb kommt es zu falschen Geschwindigkeits- und Positionsschätzungen durch das Inertialsystem. | Die Richtung des Flugzeugs wird beim Start durch den Kompass ermittelt. Hier ist die Kompassrichtung wahrscheinlich falsch. Deshalb kommt es zu falschen Geschwindigkeits- und Positionsschätzungen durch das Inertialsystem. | ||
| - | ==== Troubleshooting Empfänger: ==== | ||
| + | Informationen über die EKF Analyse siehe: https:// | ||
| - | QGroundcontrol gibt Meldung das immer wieder die Verbindung zum Empfänger verloren wird ( <hier Meldung aus log ergänzen> | + | ==== Schwankende Höhe im Rundflug |
| + | Bei diesem Flug wurde kurz vorher provisorisch das Pitotrohr zur Messung der Geschwindigkeit durch die Luft eingebaut. Wenn ein Pitotrohr eingesetzt wird ändert sich der Regelalgorithmus. | ||
| - | Staudruckrohr wieder demontiert. Kabelverbindung Funkempfänger zum Autopilot wurden untersucht. Am JST Stecker ist ein Pin nicht eingerastet. Pin eingedrückt, | + | {{:: |
| - | Alle Kabel nochmal kontrolliert. Sobald Klappe versucht wird zu schließen, Probleme mit Verbindung Empfänger. Daraufhin wurde der Empfänger nach hinten verlegt. | + | Abbildung |
| + | In Abbildung 2 kann man sehen, dass der TECS (Total Energy Control System) zur Regelung der Höhe und Geschwindigkeit manchmal in den Mode 1 (" | ||
| + | Wahrscheinlich ist eine falsche Messung der Pitotgeschwindigkeit die Ursache für den 100% Throttle und die großen Änderungen in der Flughöhe, weil das TECS System durch den Sinkflug und Vollgas die fälschlich angenommene zu niedrige Geschwindigkeit in der Luft zu erhöhen versucht. In der Realität fliegt das Flugzeug mit ca. 108 km/h sehr schnell (siehe: [[https:// | ||
| - | ==== TODOs ==== | + | ===== TODOs ===== |
| * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | ||
| * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | ||
| - | * Empfängerposition überdenken | + | * Empfängerposition überdenken |
| * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | ||
| * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | ||
| - | * Motorhalter einkleben | + | * Motorhalter einkleben |
| * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | ||
| + | * Pitotrohr ausbauen und irgendwann mal einbauen... | ||
| - | ==== Nächster Flug: ==== | + | ===== Nächster Flug: ===== |
| 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg | 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg | ||