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| searchwing-flug-20180815 [2018/08/27 11:30] – umgebaut beckmanf | searchwing-flug-20180815 [2018/08/30 15:38] (current) – [Missionen] Kamerafilm eingefügt beckmanf | ||
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| * Pi-CAM auf Video-Aufnahme | * Pi-CAM auf Video-Aufnahme | ||
| * PX4 Firmware Version: 1.7.3 | * PX4 Firmware Version: 1.7.3 | ||
| + | * **Pitotrohr eingebaut** | ||
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| Fluglogs: {{ :: | Fluglogs: {{ :: | ||
| - | Telemetrievideo: | + | Telemetrievideo: |
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| Flightreview: | Flightreview: | ||
| === Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
| - | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), Andi übernimmt Flugzeug geht rauf und runter im Mission Mode. Zielhöhe war 50m, geschätzt ist Flgz. zwischen 20 - 30 m höhe geflogen. Andi versucht manuell zu landen, aber Fernbedienungsverbindung war plötzlich weg (kurz vor dem Aufsetzen). | + | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), |
| ===== Probleme ===== | ===== Probleme ===== | ||
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| Alle Kabel nochmal kontrolliert. Sobald Klappe versucht wird zu schließen, Probleme mit Verbindung Empfänger. Daraufhin wurde der Empfänger nach hinten verlegt. | Alle Kabel nochmal kontrolliert. Sobald Klappe versucht wird zu schließen, Probleme mit Verbindung Empfänger. Daraufhin wurde der Empfänger nach hinten verlegt. | ||
| - | ==== Falsche Richtung beim Start ==== | + | ==== Falsche Richtung beim Start (27.8.2018) |
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| Abbildung 1: Flightplotanalyse des Kalmanfilters zur Positions- und Lageschätzung | Abbildung 1: Flightplotanalyse des Kalmanfilters zur Positions- und Lageschätzung | ||
| - | In Abbildung 1 kann man die Unterschiede zwischen der Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters und des GPS sehen. " | + | In Abbildung 1 kann man die Unterschiede zwischen der Geschwindigkeitsschätzung des Kalmanfilters und des GPS sehen. " |
| Die Richtung des Flugzeugs wird beim Start durch den Kompass ermittelt. Hier ist die Kompassrichtung wahrscheinlich falsch. Deshalb kommt es zu falschen Geschwindigkeits- und Positionsschätzungen durch das Inertialsystem. | Die Richtung des Flugzeugs wird beim Start durch den Kompass ermittelt. Hier ist die Kompassrichtung wahrscheinlich falsch. Deshalb kommt es zu falschen Geschwindigkeits- und Positionsschätzungen durch das Inertialsystem. | ||
| - | EKF Analyse siehe: https:// | + | Informationen über die EKF Analyse siehe: https:// |
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| + | ==== Schwankende Höhe im Rundflug (27.8.18) ==== | ||
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| + | Bei diesem Flug wurde kurz vorher provisorisch das Pitotrohr zur Messung der Geschwindigkeit durch die Luft eingebaut. Wenn ein Pitotrohr eingesetzt wird ändert sich der Regelalgorithmus. | ||
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| + | Abbildung 2: Messung der Pitotgeschwindigkeit, | ||
| + | In Abbildung 2 kann man sehen, dass der TECS (Total Energy Control System) zur Regelung der Höhe und Geschwindigkeit manchmal in den Mode 1 (" | ||
| + | Wahrscheinlich ist eine falsche Messung der Pitotgeschwindigkeit die Ursache für den 100% Throttle und die großen Änderungen in der Flughöhe, weil das TECS System durch den Sinkflug und Vollgas die fälschlich angenommene zu niedrige Geschwindigkeit in der Luft zu erhöhen versucht. In der Realität fliegt das Flugzeug mit ca. 108 km/h sehr schnell (siehe: [[https:// | ||
| - | ==== TODOs ==== | + | ===== TODOs ===== |
| * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | ||
| * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | ||
| - | * Empfängerposition überdenken (=> **FrSky XSR-M eingebaut**) | + | * Empfängerposition überdenken (=> **FrSky XSR-M eingebaut |
| * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | ||
| * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | ||
| - | * Motorhalter einkleben (=> **Björn hat neue Motorhalterung gedruckt. Fritz eingebaut**) | + | * Motorhalter einkleben (=> **Björn hat neue Motorhalterung gedruckt. Fritz eingebaut |
| * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | ||
| + | * Pitotrohr ausbauen und irgendwann mal einbauen... | ||
| - | ==== Nächster Flug: ==== | + | ===== Nächster Flug: ===== |
| 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg | 17.08.18 17 Uhr beim Modellflug-Club Augsburg | ||