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| searchwing-flug-20180815 [2018/08/27 12:26] – Pitot beckmanf | searchwing-flug-20180815 [2018/08/30 15:38] (current) – [Missionen] Kamerafilm eingefügt beckmanf | ||
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| === Beschreibung === | === Beschreibung === | ||
| Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), Beim Start ist das Flugzeug in die falsche Richtung geflogen. Andi hat den Mission Mode unterbrochen, | Automatischer Start Richtung Maisfeld (Westen), Beim Start ist das Flugzeug in die falsche Richtung geflogen. Andi hat den Mission Mode unterbrochen, | ||
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| ===== Probleme ===== | ===== Probleme ===== | ||
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| Abbildung 2: Messung der Pitotgeschwindigkeit, | Abbildung 2: Messung der Pitotgeschwindigkeit, | ||
| - | In Abbildung 2 kann man sehen, dass der TECS (Total Energy Control System) zur Regelung der Höhe und Geschwindigkeit manchmal in den Mode 1 (" | + | In Abbildung 2 kann man sehen, dass der TECS (Total Energy Control System) zur Regelung der Höhe und Geschwindigkeit manchmal in den Mode 1 (" |
| Wahrscheinlich ist eine falsche Messung der Pitotgeschwindigkeit die Ursache für den 100% Throttle und die großen Änderungen in der Flughöhe, weil das TECS System durch den Sinkflug und Vollgas die fälschlich angenommene zu niedrige Geschwindigkeit in der Luft zu erhöhen versucht. In der Realität fliegt das Flugzeug mit ca. 108 km/h sehr schnell (siehe: [[https:// | Wahrscheinlich ist eine falsche Messung der Pitotgeschwindigkeit die Ursache für den 100% Throttle und die großen Änderungen in der Flughöhe, weil das TECS System durch den Sinkflug und Vollgas die fälschlich angenommene zu niedrige Geschwindigkeit in der Luft zu erhöhen versucht. In der Realität fliegt das Flugzeug mit ca. 108 km/h sehr schnell (siehe: [[https:// | ||
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| * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | * Kabelbaum anständig verlegen und alle Bauteile im Flieger befestigen | ||
| * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | * Antennen vom Empfänger sind teilweise bei der Fehlersuche abgegangen -> Stecker mit Heißkleber oder ähnlichem fixieren! | ||
| - | * Empfängerposition überdenken (=> **FrSky XSR-M eingebaut**) | + | * Empfängerposition überdenken (=> **FrSky XSR-M eingebaut |
| * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | * Motorstecker -> ESC mit Schrumpfschlauch gegen öffnen sichern | ||
| * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | * Neue Motorbefestigung (Einschlagmuttern mit Schrauben der richtigen länge verwenden!) | ||
| - | * Motorhalter einkleben (=> **Björn hat neue Motorhalterung gedruckt. Fritz eingebaut**) | + | * Motorhalter einkleben (=> **Björn hat neue Motorhalterung gedruckt. Fritz eingebaut |
| * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | * Kompassrichtung überprüfen und ggf. einstellen (Wie geht das?) | ||
| * Pitotrohr ausbauen und irgendwann mal einbauen... | * Pitotrohr ausbauen und irgendwann mal einbauen... | ||