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| searchwing-flug-20180909 [2018/09/07 19:20] – [Konfiguration] Flügel geschraubt beckmanf | searchwing-flug-20180909 [2018/10/12 13:09] (current) – [Logdaten] handstart beckmanf | ||
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| - | ====== Testflug vom XX.9.2018 ====== | + | ====== Testflug vom 9.9.2018 |
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| + | Der Flug findet beim [[http:// | ||
| ==== Konfiguration ==== | ==== Konfiguration ==== | ||
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| * Kompass mit YAW 180 konfiguriert | * Kompass mit YAW 180 konfiguriert | ||
| * Firmware 1.7.3 | * Firmware 1.7.3 | ||
| + | * QGroundControl 3.4.0 | ||
| * Schwerpunkt bei 55mm von der Vorderkante Flügel mit 30g Zusatzgewicht hinten | * Schwerpunkt bei 55mm von der Vorderkante Flügel mit 30g Zusatzgewicht hinten | ||
| - | * Neue Fernsteuerung? | + | * Neue Fernsteuerung |
| * Gewicht 2040g | * Gewicht 2040g | ||
| * Propeller 10x6 | * Propeller 10x6 | ||
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| * Killswitch konfiguriert (Stellt den Motor aus und lässt die Servos stehen wie sie sind). | * Killswitch konfiguriert (Stellt den Motor aus und lässt die Servos stehen wie sie sind). | ||
| * Flügel mit Inbus festgeschraubt - nicht geklebt | * Flügel mit Inbus festgeschraubt - nicht geklebt | ||
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| + | ==== Eindruck auf dem Flugfeld ==== | ||
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| + | Teilnehmer: Lukas, David, Jonas, Friedrich | ||
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| + | Uns hat ein uns namentlich nicht bekannter Flieger (NN) vom Modellflugclub Wehringen als Pilot geholfen. | ||
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| + | Vor dem eigentlichen Start haben wir zum Reichweitentest den Flieger mit dem Auto die Straße entlang gefahren. Die Telemetrie hatte eine Reichweite von ca. 400m und die Fernbedienung wurde bei ca. 730m " | ||
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| + | {{:: | ||
| + | Bild 1: Telemetrie- und Fernbedienu | ||
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| + | Wir hatten einen Takeoffpunkt, | ||
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| + | Die Telemetrie ist auf dem Flug wiederholt ausgefallen. Es scheint mit der Entfernung zu tun zu haben. | ||
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| + | Nach der Landung haben wir direkt auf dem Flugfeld folgendes verändert: | ||
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| + | * Die Querruder waren bei Neutralstellung der Servos etwas ausgelenkt. Dies erklärt die Rollneigung. Die Einstellung der Querruder wurde auf dem Flugfeld korrigiert. | ||
| + | * Der Flug wurde mit 30g Gewicht am Heck durchgeführt. Danach haben wir 15g zusätzlich angeklebt. Der Flieger ist jetzt bei wirklich 55mm neutral. | ||
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| + | Bei dem zweiten Flugversuch wurde der Flieger mit Neigung nach unten geworfen und das linke Heckleitwerk ist abgebrochen... | ||
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| + | ==== Logdaten ==== | ||
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| + | * [[https:// | ||
| + | * Telemetrie- und Autopilotenlog {{ :: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ==== Analyse im Labor ==== | ||
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| + | === Telemetrie === | ||
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| + | Im Labor haben Lukas und ich (Friedrich) die Telemetrie untersucht. Die Sendeleistung auf der Fliegerseite ist auf 100mW eingestellt. Auf der Laptopseite sind 12.5 mW eingestellt. Die empfangende Leistung sieht dann so aus: | ||
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| + | < | ||
| + | ATI7 | ||
| + | L/R RSSI: 181/ | ||
| + | </ | ||
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| + | Die eigene empfangene Leistung ist 181 und die empfangene Leistung auf der Gegenseite ist 165. Wenn man die Leistung auf der Laptopseite auf 100mW stellt, dann sieht das so aus: | ||
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| + | < | ||
| + | ATS4=20 | ||
| + | OK | ||
| + | ATI7 | ||
| + | L/R RSSI: 181/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Die empfangene Leistung auf der Remoteseite (also im Flieger) steigt an. Ich habe die Sendeleistung im Laptopsender auf 100mW erhöht. Beim Ändern von Parametern ist zu beachten, dass man die Änderungen mit AT&W ins EEPROM schreiben muss. Ansonsten sind die Änderungen nach dem Boot wieder weg. | ||
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| + | Es ist noch nicht ganz klar ob die Telemetrie für ungültig erklärt wird, wenn die bidirektionale Verbindung wegbricht. Eigentlich hätten wir ja noch Daten empfangen müssen, aber die Richtung Laptop-> | ||
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| + | === Flugvideo vom Pi === | ||
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| + | Nach dem Flug war auf dem Pi nur auf Flugvideo, das an dem Tisch wo wir kalibriert haben endete. Vielleicht wurde die Videodatei nicht gespeichert, | ||
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| + | ==== ToDos ==== | ||
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| + | * Heckleitwerk wieder reparieren | ||
| + | * Ausfall Telemetrie untersuchen | ||
| + | * Ideen für < | ||